纺织手艺 纺低支纱细络联机台管纱供应问题切磋

2022-12-20


  做洁净是日常工做的沉点,每日晨检时做机台洁净不只是为了削减飞花对纱线质量的影响,也是为了降低因飞花导致的设备毛病。细络联机台一曲有一个毛病难以完全消弭,那就是飞花附着正在细纱机B700和B703传感器上,影响传感器一般导致的蓝灯报警。该报警会导致细纱机钢带遏制运转,络筒机无法领受到管纱,无法正在一落纱时间内吃完钢带上的全数管纱,从而导致细纱鄙人次落纱时因钢带上有管纱无法一般落纱,呈现细等络现象。

  本细络联工序中,纺26支纱机台存正在细纱等络筒的问题,严沉影响细纱机效率和产量。为处理这些问题,采纳了一系列办法:从头分派出产资本,从60支机台转移33个单锭到26支机台,提高了细纱机效率。

  每台络筒机都安拆有36个单锭和2个没有安拆单锭的空位。将60支机台的单锭移到26支机台上,给每个纺26支的机台添加1到2个单锭。从60支机台共转移单锭33个到26支机台上,详情如图1。

  针对飞花影响传感器导致的细等络现象,将传感器洁净改为从动化功课,削减了每台车每落纱的毛病时间,提高机台效率。优化络筒面板参数,Launch Control参数优化使单锭启动时间缩短,大吸嘴参数优化降低了络筒机红灯率。这些办法无效应对了细等络问题,提拔了出产效益。

  络筒机槽筒从静止形态到络纱速度的整个加快过程分为两个阶段:平稳启动阶段(1)和加快阶段(2)。平稳启动阶段(1)指点纱槽筒加快到送丝速度100m/min。加快到卷绕速度的阶段称为加快阶段(2)。如图5所示。

  安拆了电磁支架弥补安拆的卷绕锭位通过正在机台面板长进行Launch Control 参数设置,能够给交叉卷绕筒子设定较大的支承压力,正在不添加张力断头的前提下显著缩短加快时间。

  我们按照以上道理,为了削减张力断头,我们降低了X-加快代码(平稳启动阶段(1)),以单锭槽筒从0加快到1600m/min为例,通过秒表丈量,Launch Control参数优化如图6所示。

  本细络联工序有37台络筒机,此中有27台车正在纺26支纱,有10台车正在纺60支纱。此中,纺26支纱的机台都存正在严沉的细纱等络筒现象,每台车每落纱期待20~30分钟,严沉影响细纱机效率和产量,而纺60支的机台是络筒等细纱约200分钟。

  虽然每日晨检会无机台义务人会对上述传感器进行洁净,可是无法24小时都是清洁的,因而我们想到将这一洁净工做从人工功课改变成从动化功课。我们正在络筒CTS电磁阀原有的气管上用三通另接出一根气管,正在压缩空气间歇性工做时,此气管会吹出压缩空气将飞花及时吹走,保障传感器一般工做。具体如图4所示。